淺談西安鍋爐采用的材料
發(fā)布時間:2018/8/17 10:25:03
由于采用的是擴展受熱面,因此與鋼管式相比,其鋼材耗量并未增加,由于冷、熱流體用隔板隔開,杜絕了由于低溫腐蝕造成的漏風(fēng)現(xiàn)象。自該熱管空預(yù)器投運后,運行狀況一直良好,因此對具有較高低溫腐蝕傾向的燃油或油、氣混燒、油煤混燒爐,采用熱管作為低溫級空氣預(yù)熱器更為合適。該鍋爐設(shè)計的爐膛出口過量空氣系數(shù)為1.15,按照現(xiàn)有的經(jīng)驗和控制水平應(yīng)該在1.05~1.10較為合理,實測量達到1.25(包括爐膛漏風(fēng)),去除爐膛漏風(fēng),達到1.2左右。較高的入爐空氣量對燃燒組織并不利,且降低了鍋爐熱效率。根據(jù)經(jīng)驗,過量空氣系數(shù)每增加0.15,鍋爐熱效率將降低1%(排煙熱損失增加1%),其次過高的過量空氣還加劇低溫腐蝕。根據(jù)低溫腐蝕機理,燃料中的硫在燃燒過程中將產(chǎn)生SO2,而部分SO2將轉(zhuǎn)化為SO3,其轉(zhuǎn)化率與煙氣中的O2成正比,亦即與過量空氣成正比,試驗也表明SO2向SO3的轉(zhuǎn)化與A1成明顯的正比關(guān)系,而造成低溫腐蝕就是煙氣中的SO3和水蒸汽在較低的管壁溫度下冷凝所致。因此,將過量空氣系數(shù)控制在合理水平,既減少送、引風(fēng)機的負(fù)荷,又可降低空氣預(yù)熱器的漏風(fēng),也是提高該鍋爐負(fù)荷的有效措施之一。該鍋爐采用兩級空氣預(yù)熱器與兩級省煤器交叉布置,其低溫腐蝕及漏風(fēng)主要發(fā)生在低溫級空氣預(yù)熱器。由于冷灰斗長年失修,使得該處密封較差,又接近引風(fēng)機,負(fù)壓大,漏風(fēng)嚴(yán)重,經(jīng)測試其漏風(fēng)系數(shù)高達0.12,相應(yīng)地?zé)煔饬吭黾咏?0%,加上前述的兩項原因,使得引風(fēng)機負(fù)荷增加較大。
西安鍋爐安裝認(rèn)為鍋爐熱效率的影響該鍋爐設(shè)計熱效率為91.25%,實測熱效率為88%。主要損失為排煙熱損失,約占8.2%。對油、氣混燒鍋爐,其機械不完全燃燒損失可略去不計,由于鍋爐熱效率的降低,在同樣的負(fù)荷下,入爐燃料量以及空氣量勢必有所增加,相應(yīng)地送、引風(fēng)機的負(fù)荷亦應(yīng)有所增加,據(jù)估算,由于鍋爐效率的下降,使得送、引風(fēng)機風(fēng)量增加約3~4%。由于上述原因,使得鍋爐實際送風(fēng)量增加了30~35%,引風(fēng)量增加了40~45%,偏離了該鍋爐所配置的送、引風(fēng)機壓頭―流量的工作點,因而造成了鍋爐不能在滿負(fù)荷下運行。
該鍋爐也曾改用過硼硅玻璃管式空氣預(yù)熱器,雖然解決了低溫腐蝕問題,但由于玻璃管易損壞,引起更嚴(yán)重的漏風(fēng),甚至運行2~3個月后被迫進行停爐檢修,最后又恢復(fù)成鋼管式。鍋爐采用熱管式空氣預(yù)熱器取代低溫段鋼管式空氣預(yù)熱器基本上解決了其漏風(fēng)問題,漏風(fēng)幾乎為零。
改進措施根據(jù)鍋爐設(shè)計的原始資料,該鍋爐的結(jié)構(gòu)設(shè)計參數(shù)是按照前蘇聯(lián)的鍋爐熱力計算標(biāo)準(zhǔn)選用的,其爐膛容積熱強度qv為264kW/m3,截面熱強度為225kW/m2,符合前蘇聯(lián)的推薦值??梢哉J(rèn)為造成該鍋爐負(fù)荷不足的主要原因是入爐空氣量不足。
因此,要保證西安鍋爐能在滿負(fù)荷下運行首先應(yīng)解決這一問題。由前述,造成入爐空氣量不足的原因有3個,且相互之間存在影響??諝忸A(yù)熱器的低溫腐蝕造成的漏風(fēng),是鍋爐出力不足的首要原因。該鍋爐曾對空氣預(yù)熱器作過數(shù)次改造,其中包括加裝暖風(fēng)器,將低溫段由立式改成臥式,這些措施雖然對提高金屬管壁溫度、減緩低溫腐蝕有一定的作用,但從根本上還不能解決漏風(fēng)問題,運行一段時間后,漏風(fēng)仍然十分嚴(yán)重。